第35章 技术顾问与洪门再会
  十一月底,江南造船厂的清晨裹挟著黄浦江的湿冷雾气。
  陈宇站在三號码头的“东风號”货轮甲板上,手里拿著刚测试完毕的数据记录本。改造工程进行到第四周,半自动装卸系统的核心部分——龙门吊轨道已经安装完成,正在进行精度调试。
  “小陈,你看这个数据。”孙科长指著记录本上的测量值,“轨道直线度误差0.8毫米,超过设计要求的0.5毫米了。”
  陈宇俯身查看轨道接口处。灵眼术下,能清晰看到两段轨道的微小错位,这是焊接热变形导致的。按照常规方法,需要拆开重新调整,至少耽误三天工期。
  “孙科长,我有个办法。”陈宇从工具包中取出一个巴掌大的铜製夹具,这是他结合炼器知识自製的“微调定位器”,“用这个夹具施加反向应力,配合局部加热,可以在不拆卸的情况下矫正。”
  “能行吗?”孙科长半信半疑。
  “试试看。”
  陈宇將夹具卡在轨道错位处,调整螺丝施加压力。同时,他让焊工用气焊枪对轨道背面的特定位置进行局部加热——这是《玄真炼器真解》中记载的“热应力平衡法”,通过精確控制加热点位和温度,引导金属內部应力重新分布。
  加热过程中,陈宇的手掌看似隨意地搭在轨道上,实则悄悄注入一丝灵气,辅助金属晶格重新排列。
  二十分钟后,撤去夹具,再次测量。
  “0.3毫米!”测量员惊呼,“完全符合要求!”
  孙科长用力拍著陈宇的肩膀:“神了!小陈,你这手绝活哪儿学的?”
  “从国外技术资料里看到的,叫『应力矫形技术』。”陈宇早有准备,“就是需要精確计算加热点位和温度,差一点都不行。”
  “天才!真是天才!”孙科长感慨,“小陈,你那防腐涂层、恆温控制,再加上这个...你这脑子里的东西,够咱们船厂消化三年的!”
  陈宇谦虚几句,心中却在思考如何將这些技术系统化、理论化,形成可推广的工艺。单靠他一个人手工作业,產量有限,必须找到工业化生產的办法。